聚丙烯酰胺生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)線改良計劃
發(fā)布時間:2018-11-27 瀏覽
次
馬上就要年底了,在歲末之際,起凡凈水下達了車間大檢修工作,聚丙烯酰胺生產(chǎn)區(qū)域1#、2#生產(chǎn)聚丙烯酰胺車間是反應釜是生產(chǎn)陰陽離子等高分子聚丙烯酰胺關鍵工序,生產(chǎn)中隨著生產(chǎn)分子量型號變動,平均每20天需組織一次換產(chǎn),其中,換料時間直接影響聚丙烯酰胺生產(chǎn)效率,包括兩個
聚丙烯酰胺車間的設備維修和生產(chǎn)線維護,及零件更換。
精益改善
為減少更換反應釜罐時間,提升換產(chǎn)效率,
聚丙烯酰胺生產(chǎn)區(qū)域設備維護人員借助精益思維進行改善。從調(diào)整聚丙烯酰胺反應罐方法研究和換罐時間分析入手,瞄準換生產(chǎn)罐過程中每個作業(yè)步驟。通過“卡表計時”的辦法進行效率觀察和流程分析,統(tǒng)計相關時間數(shù)據(jù),并組織人員討論,確定需要改善的項目,有針對性地排查問題,挖掘改善點。
聚丙烯酰胺提產(chǎn)提效
之前就有長達3個月的持續(xù)改善,聚丙烯酰胺生產(chǎn)區(qū)域從工器具準備、人員配合、烘干協(xié)調(diào)等方面進行了改進。根據(jù)換產(chǎn)計劃,周密策劃換罐作業(yè)。換罐前,做好生產(chǎn)物資準備,避開其它反應罐使用時間;將需更換的備件由原來的檢修制作區(qū)存放,調(diào)整到
聚丙烯酰胺烘干設備附近定點對應存放,減少吊運時間。換罐時,根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)內(nèi)容適時協(xié)調(diào)電氣、操作人員參與,分成2組至3組人員同步進行;對難度較大的作業(yè),由專業(yè)工程師現(xiàn)場指導。每次換反應罐后,及時總結(jié),逐步建立換罐作業(yè)標準流程。換罐作業(yè)由改善前平均用時7至8個班次減少至4個班次,換產(chǎn)效率提升了近50%。
持續(xù)優(yōu)化
下一步,聚丙烯酰胺生產(chǎn)車間將對1#、2#PAM生產(chǎn)車間換罐作業(yè)進行持續(xù)跟蹤,在維持現(xiàn)有改善成果的基礎上繼續(xù)進行優(yōu)化,不斷完善標準,并將改善思路和方法向其它聚丙烯酰胺車間換產(chǎn)工作拓展,全面提升換產(chǎn)效率,爭取在年底進行車間大改造,讓生產(chǎn)線煥然一新,跟著大家一起過年,新年有新氣象。
人員培訓
再次對全體工作人員進行專業(yè)培訓,提升大家的業(yè)務能力和技術水平,包括對起凡一線136名工作人員進一步進行業(yè)務培養(yǎng),和安全教育培訓,進一步提高員工工作能力和安全意識,提高工作效率的同時也保證了大家的工作安全,此外,我們的技術經(jīng)理李總親自對我們的技術售后部門進行專業(yè)的培訓,提高技術部的理論水平和實踐水平,并且進行了專題售后演練,提高大家解決問題的能力,取得了不錯的進展。相信在上下一心眾志成城的情況下,聚丙烯酰胺生產(chǎn)廠家起凡凈水的未來一定會更加輝煌。